平衡机厂家常见故障的检测和快速解决方法分享

平衡机厂家常见故障的检测和快速解决方法分享 - 河北星申动自动化设备有限公司

平衡机在运用的进程中常常会遇到各种缺点,有的是认为操作不当引起的,有的是机器本身原因引发的。这些缺点的原因实践上并不凌乱,但往往由于操作人员的疏忽大意,会使平衡机产生许多问题。今天河北星申动动平衡机厂售后技术人员为咱们详细分析平衡机常见缺点怎样查验查验和快速处理。

一、闪现值过错大:闪现值过错包括角度过错和幅值过错,影响平衡效果的要素是多方面的概括要素。

首要检查平衡的转子本身合不合格。这在修补作业常常碰到的,比如一根轿车传动轴或许存在轴本身弯曲,万向节空位过大,花键轴空位过大,或许凸缘叉接合处弹簧片松动,导致接合部万向节窜动等,这样一些问题都或许会引起平衡过错大。针对弯曲的传动轴,可以用校直机进行校正,然后再平衡;凸缘叉联接的万向节窜动,导致平衡好后的转子反转180°构成新的不平衡,此时,必定要把弹簧压好,或许加铜皮安靖;万向节空位大,可以替换;花键轴可以修改。若仍是不能平衡,只需替换新的传动轴。这是一个典型事例,其它轴类也有几率存在各种加工、设备带来的问题,相同出现上述缺点,必须先进行全方位检查。

二、平衡转速是否安稳。

平衡机一般都是将转速信号作为基准信号送往测量系统的,假定转速不安稳,基准信号亦不安稳,经微机处理后也不安稳,过错就大。这种情况下,要检查电机带轮的传送带是否太松;皮带驱动的转子,其皮带是否打滑。若是出现上面叙说的情况,则需要紧固或许替换皮带,其他还可以用测速仪检查电机本身转速等方法来处理。

影响转速不安稳的要素有许多,下面根据不相同的类型的产品做一下分类说明:

1、星申动万向节传动平衡机。其转速的测量是由床头箱内主轴邻近的磁电传感器来测量的。磁电传感器通电后产生一个磁场,当与钢铁接近时,受感应产生电信号。主轴旋转时,固定在主轴上的螺丝与传感器接近时,传感器受感应产生电信号,输入到工控机。假定磁电传感器损坏或与主轴上螺丝相对方位不合适,会引起转速不稳的现象,这时可替换传感器或调整传感器的方位。

2、星申动圈带传动平衡机,转速是用光电传感器来检测,光电传感器前面有一个发射和接收指示灯,在工件轴端贴上一个标签,转子旋转时,光电传感器与标签感应产生一次电脉冲,传入到工控机。(留心,转子每旋转一圈,光电传感器信号切换且只能切换一次)假定工件轴端有油渍或生锈会引起转子旋转时产生多次电脉冲,然后引起转速测量不***。这时可将工件轴端处理洁净,或调度光电传感器发光强弱,可打扫一些缺点。

3、星申动立式平衡机。老的产品转速是用光电传感器来检测,在平衡机主轴后端部设备有一个感应铁片,与主轴同步旋转,光电传感器前面有一个发射和接收指示灯,转子旋转时,光电传感器与铁片接近时产生一次电脉冲,传入到工控机。(留心,转子每旋转一圈,光电传感器信号切换且只能切换一次)假定铁片有油渍或生锈会引起转子旋转时产生多次电脉冲,然后引起转速测量不***。这时可将铁片处理洁净,或调度光电传感器发光强弱,可打扫一些缺点。现在的传感器已由光电式改为磁电式,磁电传感器通电后产生一个磁场,当与钢铁接近时,受感应产生电信号,主轴旋转时,固定在主轴上的铁片与传感器接近时,传感器受感应产生电信号,输入到工控机。假定磁电传感器损坏或与主轴上铁片相对方位不合适,会引起转速不稳的现象,这时可替换传感器或调整传感器的方位。

4、其他,带有变频器的设备,变频器的干扰会引起转速不稳,可供认变频器,微机,电机等地线都联接好,可消除干扰。变频器产生的转速干扰表现为隔必定的时间转速改动一次,速度不会乱跳,与光电传感器或磁电传感器对转速影响的表现不同。


三、传感器输出信号是否安稳。

传感器无输出,或许输出不稳,都会构成平衡过错。测量传感器是不是正常,检查电箱自检是不是正常。现场可用高灵敏度的万用表,检查两传感器是否都有输出信号,细心检查信号改动情况。若无输出信号,检查传感器内部是否短线,若是磁电式传感器,还要看传感器联接杆是否弯曲或阻滞等,若是这样的一种情况把线联接好或许把传感器联接杆校正就可以了。若有信号,但不稳,要细心检查传感器是否有松动,或许线圈匝间出现短路;若是压电传感器,可以紧固调整压电传感器的两端螺钉,或替换传感器。

四、从头定标。

一般平衡机测量系统部分都有存储不相同的类型转子的存储功用,有时由于电测系统元件老化,或因温度影响,使存储某种类型转子的参数产生很明显的改动,然后导致定标产生过错,此时能从头给转子进行定标。

五、无转速或闪现转速改动过大。

1、若在平衡机上贴有反光纸或刻线件为光电传感器查验查验转速信号的基准线,因刻线被尘土隐秘或反光纸坠落,就会出现无转速;若感光点有一个以上,则会出现转速改动过大。

2、光电传感器与反光纸之间距离要合适。不同传感器其发射与接收光线距离不一样,要从头调整。

3、闪现测量数据很小。

4、加配重改动并不大。

六、平衡后的转子在实践运用中振动。

经过平衡的转子在实践运用中会出现很明显的振动,这并非转子本身不平衡所引起的,而是由于转子支承轴颈成椭圆或转子结构上存在着刚度的差异引起而产生的高次谐波,电磁煽动引起的振动,带叶片转子在旋转进程中发愤慨涡流的影响,系统的谐波等而引起的。由于电网相连的其他设备一再建议构成电源不坚决和噪声的影响或由于支承架滚轮和转子轴颈两者直径邻近而产生的拍频干扰,滚轮直径与工件轴颈标准间的差异应大于20%。

由于校验无轴颈的转子而运用的工艺芯轴本身的不平衡或芯轴设备与支承处的同轴度过错,以及芯轴与转子协作的空位过错而构成平衡后的转子在重复装校时或运用时产生较大的不平衡量。

工件转子的实践在做的作业情况和平衡校验时情况不一致,校正工件转子的不平衡量时,其加重或去重的质心方位与平衡机测量闪现的校正方位违反。

假定是风机,一般有以下原因:

1、 风机进风不均匀。

2、进风挡板活动或产生涡流。

3、风机蜗壳或风道不健旺。

4、共振。

缺点处理处理的建议:

1、检查进风挡板及集流器。

2、紧固螺丝、加固蜗壳和风道或加固底座。

3、消除共振点。假定是轴承,建议对其找正。

 
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